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江西省瑞科制冷科技有限公司

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制冷效果不好的八大常見原因分析

 一、制冷劑泄露

 

 

【故障分析】系統(tǒng)中制冷劑泄漏后,制冷量不足,吸、排氣壓力低,膨脹閥處能聽到比平時大得多的斷續(xù)的“吱吱”氣流聲。若調(diào)大膨脹閥孔,吸氣壓力仍無大變化。停機后,系統(tǒng)內(nèi)平衡壓力一般低于相同環(huán)境溫度所對應(yīng)的飽和壓力。 

【排除方法】制冷劑泄漏后,不能急于向系統(tǒng)內(nèi)充灌制冷劑,而應(yīng)立即查找滲漏點,經(jīng)修復后再充灌制冷劑。

 

二、維修后充灌制冷劑過多

【故障分析】維修后的制冷系統(tǒng)中充灌的制冷劑量超過系統(tǒng)的容量,制冷劑就會占去冷凝器一定的容積,減少散熱面積,使其制冷效率降低,出現(xiàn)吸、排氣壓力普遍高于正常的壓力值,降溫慢。

 

 

【排除方法】按操作程序,須停機幾分鐘后在高壓截止閥處放出多余的制冷劑,此時也能將系統(tǒng)中的殘余空氣一并放出。

 

 

三、制冷系統(tǒng)內(nèi)有空氣

 故障分析】空氣在制冷系統(tǒng)中會使制冷效率減低,突出的現(xiàn)象是吸、排氣壓力升高(但排氣壓力還未超過額定值),壓縮機出口至冷凝器進口處溫度明顯增高,由于系統(tǒng)內(nèi)有空氣,排氣壓力、排氣溫度都升高。

【排除方法】可以在停機后幾分鐘后,連續(xù)幾次從高壓截止閥放出空氣,還可以根據(jù)實際情況適當充灌一些制冷劑。 

 

四、壓縮機效率低露

【故障分析】制冷壓縮機效率低是指在工況不變的情況下,實際排氣量下降而導致制冷量響應(yīng)地減少。這種現(xiàn)象多發(fā)生在經(jīng)過長時間使用的壓縮機上,其磨損大,各部件配合間隙大,氣閥密封性能下降而引起實際排氣量下降。

【排除方法】

◆ 檢查缸蓋紙墊是否被擊穿而造成泄漏,有則予以更換。

◆ 檢查高、低壓排氣閥片是否關(guān)閉不嚴,有則予以更換。

◆ 檢查活塞與汽缸的配合間隙,間隙過大則予以更換。

 

五、蒸發(fā)器管路中有冷凍油

【故障分析】在制冷循環(huán)過程中,有些冷凍油殘留在蒸發(fā)器管路內(nèi),經(jīng)過較長時間的使用,蒸發(fā)器內(nèi)殘留油較多時,會嚴重影響其傳熱效果,出現(xiàn)制冷差的現(xiàn)象。

 

【排除方法】清除蒸發(fā)器內(nèi)的冷凍機油。將蒸發(fā)器拆下來,進行吹洗后再烘干。不易拆卸的,可從蒸發(fā)器進口用壓縮機打氣吹污。

 

 

六、制冷系統(tǒng)不暢通

【故障分析】由于制冷系統(tǒng)清洗不干凈,經(jīng)若干時間使用后,污物逐漸淤積在過濾器中,部分網(wǎng)孔被堵塞,致使制冷劑流量減少,影響制冷效果。系統(tǒng)中膨脹閥、壓縮機吸氣口處的過濾網(wǎng)也有微堵的現(xiàn)象。

 

 

【排除方法】可將微堵部件拆下清洗、干燥后再裝上。

 

 

七、膨脹閥感溫包內(nèi)制冷劑泄漏露

 

【故障分析】膨脹閥感溫包內(nèi)感溫劑泄漏后,膜片下面兩個作用力推動膜片向上移,是閥孔關(guān)閉,系統(tǒng)中制冷劑無法通過導致不制冷,此時膨脹閥不結(jié)霜,低壓呈真空,蒸發(fā)器內(nèi)聽不到氣流聲 。

 

 

【排除方法】停機關(guān)閉截止閥,拆下膨脹閥查看過濾網(wǎng)是否堵塞,若無,可用嘴吹膨脹閥進口,看是否通氣。也可目測或拆開檢查,損壞時予以更換。

 

 

 

八、冷凝器散熱不好

 

【故障分析】冷凝器如果散熱不好,就會造成制冷設(shè)備制冷能力下降,甚至不制冷。

 

 

【排除方法】清洗冷凝器,注意清洗翅片里面的贓物,注意冷凝器出風口不要有障礙物。如果是水冷冷凝器把水垢清理干凈。

 

 

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